該公司電解生產(chǎn)線每年消耗陽(yáng)極鋼爪800噸左右,原先以外協(xié)加工為主。2012年為降低成本,公司自4月份開始,利用陽(yáng)極組裝車間現(xiàn)有中頻爐,自行制作模具,用廢舊鋼爪和其他廢棄鐵工具為原料生產(chǎn)鋼爪。經(jīng)過2個(gè)多月設(shè)備改造,目前項(xiàng)目試運(yùn)行成功并通過驗(yàn)收,形成了年加工1200噸鋼爪能力的生產(chǎn)線,除了能滿足自身需要外,還可以適當(dāng)外銷,據(jù)初步測(cè)算,每年可以增效37萬元。
另外,該企業(yè)的110kV變電站水風(fēng)冷改造項(xiàng)目,通過將4臺(tái)立式單獨(dú)運(yùn)行的水風(fēng)冷改為臥式運(yùn)行,將風(fēng)冷控制電機(jī)的斷路器由一變?nèi)?,不僅實(shí)現(xiàn)運(yùn)行溫度降低10℃左右,而且年可以節(jié)約交流電21萬kWh。
據(jù)介紹,永登鋁業(yè)下屬的嵩岳碳素公司始建于2001年,煅燒爐使用已十個(gè)年頭,料罐內(nèi)壁在近1300℃的高溫沖刷下,逐漸變薄且有不同程度的溶洞和燒損,料罐破損后原料進(jìn)入火道造成火道堵塞,不僅影響工藝指標(biāo),還影響爐子產(chǎn)量和質(zhì)量。按照傳統(tǒng)的修復(fù)方法,停爐冷修周期需要10個(gè)月,投資需要500萬元。該公司技術(shù)人員通過攻關(guān),決定采用高溫陶瓷焊補(bǔ)技術(shù)對(duì)料罐進(jìn)行熱態(tài)維修。經(jīng)過15天的艱苦努力,目前公司1~6#煅燒爐16條火道料罐全部修補(bǔ)完畢。單罐投入不足1.2萬元,預(yù)計(jì)總維修費(fèi)用不超過20萬元。
另外,永登公司與中南大學(xué)和重慶天泰鋁業(yè)合作的穿孔陽(yáng)極推廣項(xiàng)目從去年下半年推行以來,成效顯著。截止到5月底,8臺(tái)試驗(yàn)槽的噸鋁電耗比實(shí)驗(yàn)前降低了102kWh。并且其所屬碳素公司已經(jīng)生產(chǎn)出達(dá)標(biāo)的穿孔陽(yáng)極,實(shí)現(xiàn)了碳素、電解優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),該項(xiàng)目實(shí)施后,可實(shí)現(xiàn)降低電解槽工作電壓70mV,噸鋁電耗降低200kWh,直流電耗可望達(dá)到12500kWh/t以下,屆時(shí),永登公司鋁電解生產(chǎn)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將跨入國(guó)內(nèi)先進(jìn)行列。