自7月6日以來,金威銅業(yè)公司產(chǎn)品成品率再次得到有效改善,七八兩個月,產(chǎn)品加工成品率達68.04%,較去年同期61.26%增加7.78%。其中,黃銅加工成品率55.53%;紫銅加工成品率達到66.17%,同比提高3.14%;合金為39.89%,與去年同期相比提高0.91個百分點;退貨率1.33%,與去年同期4.64%相比降低了3.31%。
“每道工序都有成品率考核的要求,出問題沿著工序步驟找出問題所在,進而找出解決辦法,實現(xiàn)成品率控制,這是公司實施考核辦法的初衷。”這個公司質(zhì)量技術(shù)部張輝用形象的比方這樣介紹:如果有10卷銅材進入工序,每卷10噸,加工下來9卷達到9噸,另一卷只剩8.4噸,質(zhì)量技術(shù)部門的工作人員就要沿著工序去查詢損失的0.6噸在哪里,如何損失的?如果100卷、1000卷乃至更多,控制出來的量,所累積的效益就很可觀了。
從7月6日開始,這個公司每個生產(chǎn)分廠對經(jīng)過的料卷鑄錠都進行稱重記錄;每天每個分廠都要對工序的成品實施匯總分析,分析的結(jié)果保送到公司質(zhì)量技術(shù)部。對于相關(guān)工序小于考核值的異常成品率,分廠還要安排專人跟班,查找原因,提出解決的措施。對于長期達不到成品考核率考核值的工序,公司技術(shù)部門則要通過專題研究來解決。“更多的是強調(diào)責任心,與人的主觀能動性。”張輝說,成品考核率最大的潛在功效在于可以增效。對于緊扣質(zhì)量提升,挖出效益的幫助是潛在的,也是巨大的。
過去,這個公司的銑面機成品率不是太理想。8月1到31日30天時間里,這個公司著力在這個環(huán)節(jié)上下功夫“琢磨”。如何在保證質(zhì)量的前提下,通過一次銑面、二次銑面后,減少銑削量,增加有效量,通過細化后的“銑削成品考核參數(shù)”,每個小時、每個時段跟蹤考核調(diào)試。截至9月初,這道工序的質(zhì)量要求逐步達到考核值,所有產(chǎn)品的退貨率完全可以控制在2%以內(nèi)。